TY160C型推土機采用濕式帶抱式制動器,能完成行駛中的轉向制動及停機時的停車制動兩種動作。當拉動轉向拉桿時,首先分離轉向離合器,然后制動器起作用,實現機器的原地轉向,同時踏下制動踏板時,不經分離轉向離合器,左、右制動器同時起作用,實施緊急停機。當停放推土機時,踩下右制動踏板,拉動制動鎖柄,踏板可固定在制動位置而實現停機制動。
這種制動器的常見故障有:制動助力器過度磨損,內泄漏嚴重,制動壓力不足,制動無力;制動帶與制動鼓的間隙過大,制動無力;制動助力器活塞或閥桿卡死,造成物質動或制動無法解除;制動帶與制動鼓的間隙過小,產生非正常磨損,轉向箱體內油溫過高,行使無力。
1、制動器頂塊脫鉤
一臺RT160C型推土機,大修后試機時出現了下述現象:拉動左側轉向拉桿到一半時,轉向離合器分離,推土機左側轉向;當轉向拉桿拉到底后,推土機不能實現急轉彎,反而變為直線行使;同時踩下左、右制動踏板后無法停機,單獨踩下右側制動踏板(不拉動轉向拉桿),推土機可實現停機;將右側轉向拉桿拉到底時,可實現向右緊急轉向。檢查了系統壓力,不拉動轉向拉桿和踏下制動踏板時,系統壓力為2.00MPa;拉動左轉向拉桿一半(左側轉向離合器分離)時,系統壓力為1.65MPa;拉到底時,系統壓力為0。拆卸制動器后發現,制動器頂塊脫鉤。重新裝復、調整后,試機時故障現象消失。分析認為,故障原因是制動器頂塊脫鉤,當時限制動時活塞被壓力油向左側推動,行程過大,壓力油直接泄入轉向箱體內造成故障。
2、制動帶與制動鼓的間隙調整不當,導致不能停機
一臺TY160C型推土機,在作業時出現了拉轉向拉桿到底后可實現停機,而踩下右制動踏板卻無法停機的故障。排查時,檢查系統壓力,將右轉向拉桿拉到底時,系統壓力為1.67MPa;踩下右制動踏板時,系統壓力為0.10MPa。同時,發現中踏板自由行程過大;打開轉向箱體檢視孔后,發現制動帶與制動鼓的間隙過大。重新調整后,故障現象徹底消失。分析認為,故障原因是制動帶與制動鼓間隙過大,當踩下制動踏板時制動助力器活塞行程過大,制動助力器閥桿與活塞無法密封,使壓力油由轉向制動閥直接泄入轉向箱體內,而當將轉向拉桿拉到底時,壓力油由轉向制動閥直接流入活塞后側并推動活塞實施制動,因而可實現制動。
3、制動助力器閥板卡滯使制動無法解除
一臺TY160C型推土機,在起步時掛任何擋位都無法起步;變矩器與變速器連接的萬向節(連軸器)轉動60°左右便無法轉動。掛上擋以后,發動機轉速下降、聲音沉悶。檢查得知,變速系統壓力正常;在試機時發現,將轉向拉桿拉至一半(左側轉向離合器分離)時,推土機立即動作,實現向右原地轉彎;拉動左側轉向拉桿時無任何反應。因此,懷疑故障點在右轉向制動器。拆檢后發現,左側制動助力器閥桿卡滯在制動位置。更換助力器后,故障現象消失。分析認為,此故障的原因主要是,助力器閥孔失圓,造成閥桿卡滯,使右制動器一直處于制動狀態而無法起步。
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