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裝載機制動故障分析及排除 |
目前,國內裝載機制動系統普遍采用氣頂油、鉗盤式制動形式,由行車制動和駐車制動兩部分構成,同時起到緊急制動作用。其結構原理如圖1所示。 在實際工況中,還存在下面典型的裝載機使用現象,裝載機在煤場和礦區進行高強度作業時,需要頻繁制動,用戶在作業過程中,為了簡化操作,提高作業效率,存在邊踩油門邊制動的現象。具體是:由于運輸距離短,為了在短距離內將動臂快速提升到位,又要整機行駛速度不快,必須如此操作。從表面上看,動作很協調,實際上在這個過程中變矩器、變速箱、剎車盤都處于被“憋”狀態,變矩器處于低效區工作,制動盤處于高壓滑摩狀態,變矩器與剎車盤的溫度都上升很快。剎車盤溫度通過傳導和輻射加熱剎車油,使剎車油產生汽化,導致剎車系統的油路被氣體隔斷,壓力不能及時進行傳遞,夾鉗活塞由于氣阻“背壓”不回位而抱死,加力缸由于氣阻“背壓”產生噴油現象,越熱汽化越嚴重,“背壓”越大摩擦溫度越高,噴油現象越嚴重,剎車油越浪費。缺油時不及時對剎車系統進行加油和排氣導致空氣進入剎車油路,產生氣阻現象,造成剎車失靈,形成安全隱患。因此,對車輛的行車制動可靠性能、行車緊急制動以及停車制動性能也提出了更高的要求。 通過調查分析發現,為了能適應煤礦的這種高強度作業和頻繁制動的現象,采用動力切斷功能,能夠降低制動時轉化的熱量,有利于減少制動失靈現象,但是在車輛的實際行走過程中,特別是上坡、下坡時,制動時切斷動力有時會出現切斷閥恢復不到位,解除制動后機器滑坡現象,造成危險。鑒于以上情況對原系統進行了改進,改進后的工作原理如圖2所示。 空壓機1排出的壓縮空氣經組合閥2進入儲氣罐3,腳制動時壓縮空氣經腳制動閥4進入加力泵5對裝載機實施制動,同時經選擇閥11控制氣控截止閥12切斷,切斷氣缸9使變速器控制壓力油卸荷,從而切斷發動機的輸出動力;當選擇閥11在另一工位時,氣控截止閥12將進氣切斷,切斷氣缸9不切斷行車動力,這種情況適用于裝載機上坡下坡的情況,可防止裝載機因失去動力而出現滑坡現象。駐車制動閥8是手控閥,它主要應用于停車制動,但是在緊急制動時也可應用。 上述改進后的系統在裝載機上應用后,其制動性能更加穩定,既減少了裝載機在重載惡劣工況下的制動失靈故障,又避免了上坡、下坡時因為切斷閥恢復不到位而引起的滑坡現象,使用效果顯著。
信息來源:郭軍勝 陳寶鳳
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