一臺日立EX300-3型液壓挖掘機在開始工作時,動臂升降、斗桿往復、鏟斗轉動、行走、左右回轉等動作均正常,但工作一段時間后,出現(xiàn)左右兩個方向皆不能回轉的現(xiàn)象。
經(jīng)分析,造成該故障的可能原因為:回轉馬達或控制閥有故障,停車制動器活塞泄漏。
我們首先查閱了該機的運行記錄,得知該機在前期使用中曾有一下故障史:
1.斗桿缸漏油、有異響。拆檢時發(fā)現(xiàn)缸體已嚴重拉傷,修理時更換了缸體和液壓油。
2.回轉馬達出現(xiàn)異響。修理過程中更換了制動摩擦片、斜盤和停車制動活塞的密封圈,并對回轉馬達殼體進行了修復處理,修復后測色時馬達已正常。
根據(jù)有關資料知:該機型液壓系統(tǒng)中配置有兩個主泵和一個先導泵。其中右泵向回轉馬達和左行走馬達供油,而左泵向鏟斗缸和右行走馬達供油,動臂缸和斗桿缸則采用雙泵供油,先導泵向先導控制油路供油。該機行走系統(tǒng)正常,說明液壓泵工作正常。由于回轉馬達在前期修理后已恢復正常,故可判定,該機是因回轉系統(tǒng)的停車制動解除失效而使回轉系統(tǒng)不能正常工作的。
操縱回轉時,停車制動解除油路的流向是:先導壓力油經(jīng)左先導控制閥→回轉換向閥(換向)→先導信號壓力回路切斷,先導信號壓力上升,停車制動釋放閥換向→先導壓力油經(jīng)停車制動釋放閥推動停車制動活塞解除制動。所以,要解除停車制動就必須保證A、B點的壓力達到額定壓力值。
經(jīng)以上分析,決定檢測停車制動解除控制油路的壓力。于是,將機身固定,操縱回轉機構,分別測A點的先導油壓力、B點的先導信號壓力,以及回轉馬達入口處C、D點的壓力。結果表明,B點的壓力為1.2MPa,遠遠低于標準值(4MPa)。
在進行回轉和行走復合操縱時,B點的油壓可升至4MPa。從測得的數(shù)據(jù)可以判定,B點壓力不足是該機工作一段時間后出現(xiàn)不能回轉的直接原因,即因B點的先導信號壓力過低,導致停車制動釋放閥不能換向,停車制動就不能被解除。造成先導信號壓力過低的可能原因有:
1. 停車釋放閥泄漏嚴重。可用該機的先導油壓來進行檢查,即將A點的壓力油直接接至停車制動釋放閥入口處的B點,用堵頭堵住被拆開的兩接頭,并測得停車釋放閥的先導壓力為4MPa,屬正常,說明該閥正常。
2.主控制閥內先導信號壓力回路有堵塞或泄漏。在解體清洗主控制閥時,發(fā)現(xiàn)先導壓力油在進入主控制閥的A點入口處設有一個分流閥。檢查該分流閥時發(fā)現(xiàn),該閥內的濾網(wǎng)與節(jié)流孔上有臟污,其上的O形密封圈已老化,造成了先導壓力油流經(jīng)分流閥至停車制動釋放閥的先導信號壓力回路的流量不足;同時,在操縱回轉換向閥時,先導信號壓力油從已老化的O形圈處泄漏至行走先導信號壓力回路中,導致回轉先導信號壓力過低。結合檢測數(shù)據(jù),說明造成該機故障的原因是分流閥堵塞和內泄。
于是,對分流閥內的濾網(wǎng)和節(jié)流孔進行了仔細的清理,并更換了O形密封圈,清洗了液壓油箱(內有鐵屑等雜質,是前期修理液壓缸和回轉馬達時造成的),還更換了全機的液壓油和濾芯。試機時,機器已恢復正常。
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